A 概況
中信大錳天等分公司選礦廠位于廣西天等縣北部東平鄉境內,廠區以公路交通為主,距離天等縣城45 km,南距崇左火車站170 km,東南距南寧市175 km,東距南昆鐵路隆安站82 km,交通比較方便。
天等錳礦東平錳礦區礦層賦存于三疊中統百縫組下段下部氧化帶內,屬沉積含錳巖層的錳帽型和堆積大型氧化錳礦床,由 12個礦段組成,總儲量B+C+D級為1559萬噸;設計開采的礦段共 4個,為馱仁東、馱仁西、祿利、洞蒙礦段,B+C級儲量為727. 61萬噸,原礦含Mn 平均品位為16. 81%、TFe 6.10%、P 0.096%,礦石屬低磷中鐵高硅貧錳礦石。礦區位于低山丘陵地形,礦層均產于下三疊統中上部硅質泥灰巖和硅質泥巖的風化帶中,多分布于海拔標高450 - 550 m的山頂及山坡地帶,礦體埋深較淺。堆積錳礦埋深一般僅0-5 m.最大為20 m,剝離比均小于3;錳帽型錳礦埋深一般為31.9 - 55m,平均 51.7 m,最大為81.3 m。區內堆積錳礦及大部分錳帽均適宜露天開采,但對于埋深大于30 m的部分錳帽礦需進行地下開采。

天等錳礦設計規模年處理原錳礦石25萬噸,經過不斷的生產實踐和技術改造,現形成的生產規模為年處理原錳礦石46萬噸,主要產品有冶金錳粉礦、塊礦和燒結礦,產品產量為12萬噸/年左右,是冶煉硅錳合金的理想原料。
天等錳礦選礦廠供水水源取自距礦山約2 km的東平泉水,水量雨季為1.27 1113/S,枯水期為0.6 m3/s,礦山總用水量為6223 m3/d,其中回水為4012 1113/d,新水為2211 m3/d。天等錳礦供電由區電網的平果至天等110 kV變電站架設35 kV 降壓變電站,主變壓器容量為1600 kV,A,礦山需有功負荷為870.8 kW,可滿足礦山需要。
B 技術進展
天等錳礦于1956 年被發現,1958 年由地方民采生產,主要開采馱仁西、馱仁東兩個段的堆積錳礦及錳帽礦,生產含錳大于30%、塊度大于10 mm的富錳礦,回采率很低,僅達30%左右;1973 年國家投資建設,并曾在1979 年使用水力開采和水選工藝進行生產,回收塊度小于5 mm的粉礦,使采礦的回收率達到80%,洗礦回收率達到95%以上。但由于礦區沒有選礦設施,隨著采出礦石的錳品位下降,到 1980 年采出礦石錳品位僅28%左右,生產錳礦產品品位也隨之降低。1990 年前由原廣西錳礦公司接管并著手籌建,于1999 年選礦廠建成投產,年處理原錳礦石25萬噸,為充分開發利用天等錳礦豐富的低磷、高硅貧氧化錳礦資源,從1980 年起,有關科研單位對天等錳礦進行了多次實驗室試驗研究,推薦洗礦一強磁選工藝流程作為天等錳礦25萬噸/年采選工程項目的設計依據;1993 年之后在實驗室試驗的基礎上,進行了工業試驗,采用直徑為1070 mm x4600 mm槽式洗礦機洗礦,采用單一洗礦工藝流程共處理礦樣 150.(平均含錳16. 85 %),取得了令人滿意的選別效果,在原礦平均含錳品位 16. 85%時,獲得了洗凈礦錳品位29. 77%、回收率86. 27%的試驗指標;試驗中也采用DQC -1型輥式強磁選機進行強磁選試驗,但不能達到更加理想的選別效果,從而取消了強磁選工藝,以單一洗礦流程作為建廠的設計依據,其流程結構簡單,易于管理,選礦成本較低。在選廠建設施工過程中,根據民采洗礦的經驗,考慮到天等錳礦礦石松散易碎,原礦含泥量大,洗礦時形成濃度較高的礦漿,一段洗礦難以洗擦干凈,因此,不必設計破碎工藝,采用高壓水槍強力沖礦,達到給礦及初步形成礦泥分離的目的;并采用兩段洗礦,使產品質量提高、礦產品更加干凈,同時在粉礦回收上取消了螺旋分級工藝。1999 年天等錳礦25萬噸/年采選工程初步建成投產,根據2000 年 1月流程考查,在原礦品位17. 56% -18. 49%時,獲得28. 31% - 31. 53%的塊精礦和30. 33% - 32. 20真yo的粉精礦,錳總回收率為65.11% - 70. 12%;由于產率、回收率與設計指標相差較大,為強化洗礦溢流部分的回收、提高金屬回收率,2000 年9月底處理洗礦溢流的旋流器與螺旋分級機工藝流程投入使用,當年回收粉礦1500 t,含Mn為25% - 27%。增加回收粉礦工程后,天等錳礦選廠每年增加回收粉礦約8000 t,提高金屬回收率約5個百分點,增加銷售收入近100萬元,技術經濟指標得到很大改善。
為解決洗礦機尾軸盤根經常磨損、漏漿嚴重,造成一些粉精礦隨漏漿跑掉的問題。2001年選礦廠將五臺洗礦機外置軸承改成內置軸承,解決了每班都要停機加盤根的問題,處理原礦量由原來的25萬噸提高到 27萬噸。2002 年把洗礦溜槽的傾斜度從15。提高到 18,使矽漿流速加快,年處理原礦量提高到 35萬噸。2003 年,在洗礦機的尾部增加一臺螺旋洗礦機回收溢流礦,且原礦處理量提高到了40萬噸。2004 年繼續在尾部增加兩臺螺旋機回收尾水-0.5 mm的粉礦,選廠年處理原礦量提高到了43萬噸,金屬回收率也提高到75%。2005年,對洗礦機和螺旋機進行局部改造,在洗礦機葉片上加焊一塊長15 cm、寬4 cm左右的鋼板,不但延長洗礦機葉片的使用壽命,而且洗出礦石較以前干凈,提高了產品質量,降低了生產成本,
2006 年,將五臺洗礦機的電動機功率由 7.5kw換成11 kw,增強了動力,避免了洗礦遇到大礦石時,因動力不足而引發卡機情況,確保了生產的正常運行,經過技改后,大大提高了洗礦機的產能,使原礦處理量提高到 46萬噸。
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